18564280928
1.基本情况
1)基本数据
该井是一口超稠油生产井。生产层位为兴隆台油层。油层套管:D177. 8mm×838. 5m;生产井段:736.6~768. 3m;人工井底:827m。注汽管柱如图1-50所示。
原油粘度250000mPa·s(50℃),胶质、沥青质含量56%,凝固点27℃。
2)作业目的
该井为第4轮热采,分注(下层注汽600 m³,上层注汽1300m³)焖井后,起出井内保温管,下泵转抽合采。
2.事故原因分析
1)事故经过
(1)拆井口起注汽管柱,提升拉力达到300kN(原井悬重210kN左右),井口未动,反复活动试提,最大拉力500kN,井口抬起2cm,解卡无效。
(2)套管憋压,水泥车反打热污水,压力15MPa不降。换80t井架,最大拉力达760kN,解卡不成功。
2)事故原因分析
(1)从提升过程看,卡钻原因可能为管柱卡或封隔器未解封。
(2)从打压情况看,砂埋或封隔器未解封的可能性最大。
(3)下注汽管柱前,没有进行套管刮削、通井工序,套管壁有垢片等脏物。
3.处理措施
割井口下放管柱,下放管柱1根后反复活动,再上提管柱负荷由310kN降至220kN,悬重正常,上提无卡钻显示,提出全部管柱。
通过细致检查,从封隔器及管柱带出的死油、含砂和杂质情况分析,确定卡钻原因:上封隔器如图1-51所示。在注汽过程中,由于管柱热胀伸长封隔器下滑,套管壁上死油、杂质及砂堆积;管柱在冷缩时,封隔器上滑,由于死油、杂质和砂的堆积造成卡钻,并且是在受拉力的情况下卡死,所以井口抬不起来。
图1-50 注气管柱结构示意图
图1-51 F0-152封隔器结构
1-主体;2-动力件;3-挡板;4-密封胶圈
4.案例提示
(1)该井下注汽管柱作业措施方案存在不足,未按标准要求设计通井、刮削套管的工序,导致套管内壁上的脏物脱落、堆积造成卡钻事故发生。
(2)随着稠油开发时间的延长,井下技术状况变差,作业前应认真落实井下技术状况,设计合理的方案,并且在作业过程中监督要严把施工质量关。重点注意:
①防止卡钻事故的发生。
②确保封隔器坐封的质量。
③避免因套变、套损造成下井工具(尤其是大直径工具)的损伤,影响质量。
(作者稿费要求:需要高清无水印文章的读者3元每篇,请联系客服,谢谢!在线客服:)