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行业新闻

井下作业中高压注汽井油套管解堵

作者: 时间:2019-10-08 09:59

    1.基本情况

    1)概况

    葡北4-10井2003年7月25日注汽,9月1日注不进关井,井口注汽压力28MPa,该井累计注汽1.11×106m³。2004年4月14日试注水,发现压力波动大,注入量小(0.3m³/h)。4月15日下流量测试仪器遇阻,用加重杆下探在井口1m遇阻,经分析为水合物冻堵。

    用相对密度为1.2的盐水挤入化冻无效,挤入300L压力急升至30MPa。4月22日进行连续油管车热洗解堵无效。

    4月24~ 25日下D56mm刮刀+D43mm螺杆钻+连续油管,钻至444m处时,连续油管车折断。6月12酸浸解堵无效。判断井下油管内深度444m处井筒堵塞,下有高压气体。

    2)基础数据

    油层套管:D139. 7mm×3609. 08m;套管壁厚:9.17mm;完井方式:射孔;生产井段:3499.7~3505. 6m;厚度:5.9m;人工井底:3586. 0m。井下管柱结构如图1-52所示。

井下管柱结构

    图1-52    井下管柱结构

    3)作业目的

    为了恢复该井注水能力,决定上修进行井筒解堵,换管柱作业。

    2.监督要点

    (1)在堵塞段以下气体压力高,预计至少在30~35MPa,高压气体瞬间释放,易造成顶钻,井喷着火等事故,施工风险大。在葡北3-9井施工中曾经发生过顶钻现象,有40根钻杆从井内顶出,方钻杆被顶断,钻杆在地面呈麻花状,井口着火。

    (2)由于在堵塞段上下存在压差(30~35MPa),堵塞段以下油管很难倒开,如果倒出少的话,很容易造成顶钻。如果倒出油管少于200kN(即倒出油管的重量小于压力对管柱的上顶力),钻具就会上顶,造成钻具从井口飞出,施工中必须要解决施工安全的问题。

    (3)倒扣点较浅造成钻具上顶,如果倒扣点较深,管柱内的气体无法释放(即油管内气柱在死胡同内),施工中必须解决好这一对矛盾,必须较准确把握倒扣深度,既能将油管内的气体有控制的释放,又保证管柱不上顶。

    3.技术对策

    (1)对地面设施的配套,预防顶钻。

    为确保万无一失,一旦有险情出现,能迅速关井,配备远程控制房,手动半封防喷器2套,液压防喷器半封1套,全封一套,缩短关井时间。

    对防喷器用钢丝绳固定在钻台,利用防喷器的闸板卡住调整短节,既能起到关井作用又能很好地控制油管上顶。井口这样安装,实现了在井口对井底压力三道防线,预防压力在井底释放不成功时,确保在井口能安全控制。

    (2)完善工艺技术,最大限度地降低施工风险。

    由于管柱一般在300~ 800m堵塞,在油管堵塞段上下存在压差,在堵塞段上部油套之间也存在内外压差,再者井内为TM扣油管,油管上扣的扭矩基本一样,所以按常规倒扣作业必然将堵塞段以上倒开,我们采用在环空内打平衡压力,使得在倒扣点(中和点位置)油套环空压力差为零,而在其他部位都存在压差的情况下,按设计的位置倒开。在施工中制订了环空加压平衡,分段倒扣、分段泄压的工艺措施。

    4.过程监督

    (1)灌液:从套管用相对密度1.45的压井液,将油套环空灌满。

    (2)活动解卡:上提管柱,并在悬重为350~ 550kN之间,多次上下活动解卡,解卡无效。

    (3)第一次倒扣泄压。

    第一次准备在3000m倒开,将3000~ 3500m井段的气体排放出来。

    ①紧扣:上提管柱至悬重为280kN,顺时针旋转管柱8圈对中和点以上油管进行紧扣。

    ②倒扣:上提管柱至悬重为300kN,关封井器,套管反憋压10MPa,逆时针旋转管柱20圈倒扣,悬重降至250kN,扭矩落零,判断倒扣成功;根据悬重计算,倒出油管有3000m以上。

    ③关井观察12h,套管有少量的气体返出,实现了对油管内气体的首次释放,同时套管有少量溢流,溢流量0.1m³/h,油管无反应。

    ④挤注法压井:从套管挤入相对密度为1. 45的压井液7m³,使泵压由0升至12MPa,停泵观察,6min压力下降至4MPa。

    ⑤循环洗井:开套管阀门,从油管正打压25 MPa,憋压观察2h,套管出口无溢流,分析油套不连通。

    开油管阀门,从套管反打压20MPa,观察1h,套管压力下降至6MPa,油管出口无溢流;油套不通,证实为油管堵塞。

    ⑥软探油管内堵塞位置,深度449. 0m,与前期施工时深度相同。堵塞段以下约有2500m井筒内的气体无法释放,如果直接起钻,一旦气体在井口释放,后果不堪设想。如何释放堵塞段以下的高压气体,成了下一步的施工关键。

    (4)第二次倒扣泄压。

    第二次准备在2000m倒开,将3000~ 2000m井段的气体排放出来。

    ①挤注法压井:从套管挤入相对密度为1. 45的压井液12m³,使泵压由0升至14MPa,停泵观察2h,无溢流显示。

    ②对扣:下放管柱至鱼顶,加压20kN,顺时针旋转管柱12圈对扣,上提管柱,悬重增加至350kN,对扣成功。

    ③倒扣:上提管柱至悬重200kN,关封井器,套管憋压15MPa,逆时针旋转管柱16圈倒扣,悬重降至160kN,倒扣成功,预计倒扣位置在2000m左右;套管有气体返出,放喷5min无显示,返出液量2m³,实现了对油管内气体的第二次释放。

    (5)第三次倒扣泄压。

    第三次准备在1500m倒开,将2000 ~1500m井段的气体排放出来。

    ①挤注法压井:从套管挤入相对密度为1. 45的压井液4m³,使泵压由0升至15MPa,停泵观察2h,无溢流显示。

    ②对扣:下放管柱至鱼顶,加压20kN,顺时针旋转管柱12圈对扣,上提管柱,悬重增加至340kN,对扣成功。

    ③倒扣:上提管柱至悬重150kN,关封井器,套管憋压25 MPa,逆时针旋转管柱15圈倒扣,悬重降至110kN,扭矩落零,倒扣成功,预计倒扣位置在1500m左右。

    ④放喷:倒扣成功后,因井内释放压力过高,管柱上顶10cm,迅速关闭液压半封,从套管返出大量气体及黑色垢污、盐水,历时12min。这次返出的气体比较多,估计已释放完。

    ⑤循环脱气:用相对密度为1. 20的压井液从套管反循环脱气,泵压8~10MPa,排量400~500l/min,历时1h,循环至进出口一致、排量一致。

    经过几次的倒扣、对扣,三次倒扣对井底气体的快速放压,油管堵塞物经强烈的冲刷作用,堵塞物被冲开、解除,井下高压气体全部释放完毕。

    (6)循环压井起钻,下入倒扣捞矛打捞出封隔器以上全部的管柱,然后下高效凹底磨鞋,磨掉封隔器,再下公锥打捞出井下剩余管柱及工具。最后通井,下完井管柱完工。

    5.案例提示

    (1)全面了解井下情况,认真分析存在问题,结合现有的工艺技术,制订的环空加压平衡、分段倒扣、分段泄压的措施是合理的。

    (2)施工中准确把握倒扣深度,严格实施井控措施,把风险降到最低。

    (3)监督人员在主要工序进行时,应在现场监督。

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