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1.基本情况
(1)该井是2006年6月射孔完井的油井,从该井生产情况看,该井富含伴生天然气,共产原油906t,产水178t,产伴生气163.9×104m³,今年3月后,该井已经不产气、只产水,4月12日井卡停,于是拟订用封窜管柱封堵该井上部2个气层,回采下部6.3m,3个油层,即打捞出下部可捞式桥塞后再实施封上采下,设计完井井身结构图见图2-33。
(2)基础数据见表2-35,施工前井身结构如图2-34所示。
表2-35 基础数据表
图2-33 设计完井井身结构示意图
图2-34 施工前井身结构示意图
(3)施工目的:调层堵水。
2.监督要点
(1)油井主要生产天然气,井控方案、设备要齐全,做好防喷工作,有各种可操作性强的应急预案;循环压井,洗井。
(2)在产气井内打捞、坐封封隔器,需多次使用大外径工具在井筒内作业,管柱运动速度要缓慢,避免对射开井段的抽汲作用。
(3)工程设计中要求连续冲砂,冲砂施工前将设备、管柱组合重新检查。
(4)下封隔器管柱要丈量准确,误差不超过±3m。
3.过程监督
(1)该井按正常堵水施工程序施工,起出井内油杆、油管后,冲砂通井至1342m,未发现有砂。
(2)下专用捞筒打捞桥塞封隔器,冲洗打捞深度1344m,一次打捞成功,捞出Y541-152桥塞封隔器。
(3)因下部油层未生产,该井以前油层无出砂历史,未按方案要求进行下管柱冲砂至人工井底。
(4)直接下Y241封隔器+D101mm油管10m+Y211封隔器卡封管柱,并一次封堵成功。
(5)下泵至1457m遏阻,起出下泵管柱,打捞出丢手卡封管柱后重新对1457~1622m段冲砂,油井无漏失,返出大量绿色泥质粉砂。2h复探砂面合格。
(6)重新下丢手卡封管柱,到预定位置,反复坐封均不成功,经研究起出检查封隔器,管柱起出后发现封隔器安全接头脱落,封隔器掉在井内。
(7)打捞出封隔器,经检查发现Y241封隔器销钉强度不够,捞出的Y211封隔器有地层砂。重新下冲砂管柱,探砂面有40m砂柱,冲砂至井底。
(8)根据现场情况判断,出砂井段为上部气层,吐砂量大于4m³,现场监督人员及施工队伍认为,气层套管支撑强度下降,再次下丢手卡封管柱封堵,可能不能顺利坐封或坐封后不能拔出,不利于今后生产和修井作业,提出实行挤灰封堵油层。建议提出后上报方案主管部门,经技术专家讨论采纳了此方法,油井顺利施工完井。
(9)本井施工中作业监督主要做了以下几方面的工作:
①封隔器坐封出现问题能及时发现,并对起出的封隔器进行观察检验。
②要求用标准通井规通井后,为了避免抽汲出砂,实行了冲洗打捞。
③打捞及下封隔器管柱前严格要求施工队伍通井,并建议选择可退式工具打捞,避免井下事故。
④发现施工中出现问题,及时反馈信息。
⑤富含气井施工坚持全过程在现场旁站监督。
⑥及时与施工方及工程设计施工主管部门沟通,参与施工方案的改进变更。
4.案例提示
(1)施工方案是成功的前提,地质方案中对油层及其他工作层位的认识特别重要。如果认定油层不出砂,则原施工设计用封隔器封堵可行,若油层出砂,可能造成机械封堵管柱无法顺利拔出,而改用挤灰封堵油层。
(2)现场把关不严,由于封隔器质量问题及管柱组合问题造成事故,打捞中又扩大了事故。
(3)监督人员有监督方案,但重点不突出,关键部位又未能发现问题,对事故负有相应责任。
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