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井下作业中喇6-P3088井酸化解堵

作者: 时间:2019-10-08 09:59

    1.基本情况

    该井2005年4月26日压裂作业,压裂后污染不出液,为了解除泥浆及压裂液伤害,委托方决定采取酸化解堵措施。

    油层套管:D139. 7mm×1089. 50m;生产井段:950.6~967. 9m;有效厚度:13. 2m;人工井底:1059. 8m。

    要求起出原井管柱,进行套管刮削、套管验漏,下入酸化管柱,对地层进行酸化解堵。

    2.监督要点

    (1)验证射孔井段以上套管的密封性。

    (2)酸液的配置严格按照设计配方进行,操作人员应佩戴防酸保护用品,在现场备好苏打水及清水,以防万一。

    (3)挤酸前地面管线及井口要用清水试压合格,在挤酸过程中若发生刺漏,先在管线内注清水,停泵后再行处理。

    (4)挤酸前一定要保证液面在井口,避免油套环空进入酸液,腐蚀套管。

    (5)酸化反应完毕,及时排液,并随时测量pH值、合理处置排出的残酸。

    3.过程监督

    (1)冲砂,套管刮削,下封隔器管柱,并验证上覆套管完好、密封。下酸化管柱如图2-6所示。

酸化管柱结构

    图2-6    酸化管柱结构

    (2)连接地面管线,清水试压25MPa,不刺不漏。

    (3)配置粉末硝酸酸液32m³,泵入前置液12m³,主酸20m³,之后替挤清水4m³,关井反应。施工前期泵压为9. 5MPa,施工后期泵压为5MPa。

    (4)第一次气举强排液,举通时压力为6. 5MPa,排液5m³,pH值为3。

    第二次气举,压力上升至7. 5MPa时,由于设备功率较低,压力不能继续升高,决定停举。起出酸化管柱,下泵完井。

    (5)解堵后,由于残酸返排不彻底,对泵将会有一定腐蚀,短期造成泵效下降。后来的情况证明了这一点,重新作业,该井转子已被腐蚀。如图2-7所示。

泵转子腐蚀情况图

    图2-7    泵转子腐蚀情况图

    (6)酸化效果。

    采取了酸化解堵措施后,从初期产液、含水情况分析,说明该井解堵已经见到了一定的效果,见表2-12。

    表2-12    酸化前后对比

酸化前后对比

    4.案例提示

    (1)作业内容为起出原管柱,冲砂,套管刮削,套管验漏,酸化等,监督要点仅涉及部分酸化内容,其余缺项。

    (2)酸化部分中,未能体现实验室数据,酸化配方及监测、井控、安全环保等内容。

    (3)未见监督方案及监督人员在作业中的作用。

    (4)采用的气举排液不连续,或间隔时间较长,是引起第二次气举失败的主要原因。

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