18564280928
1.基本情况
1)冷28块
于1989年打探井至1994年开始开发,本区块在2655m以下有一高压水层,与主力生产层间又有多组小油层,层间泥岩夹层很小。在正常生产1.5年左右时,产出液含水量就急剧增高,判断为底水上窜所致。一般选用在目前生产层段下射开1~2m孔段,挤注半径为1~1.5m的水泥,形成管外水泥板,阻挡底水上窜,效果很好,简称管外隔板工艺。
2)冷28 -××井基础数据
人工井底:2565. 2m;最大井斜×方位×深度:13°14′×345°01′×1630m;射开井段:2447.9~2400. 2m,47. 7m/7层;油层套管:D178mm,壁厚:9. 17mm;底部水层:2655.0~2689. 0m。
3)施工目的
大剂量挤注D级水泥,形成管外隔板,封堵高压底水套外窜通。
2.事故原因分析
1)施工过程
(1)洗井,起出原井管柱。
(2)通井、刮管。
(3)射孔2515~ 2517m,16孔/m。
(4)下挤注管柱:球座+D73mm平式短节×5m+节流器+K344 -148型封隔器+安全接头+油管,如图2-38所示。
图2-38 封堵施工管柱结构图
(5)选用美制在线水泥车测挤注层吸收量。
(6)挤注D级水泥,形成水泥隔板。
(7)上提管柱至2430m,候凝30min。
(8)上提管柱。
2)事故发生过程
该井于2003年4月24日13:30开始挤灰打水泥隔板,当挤注压力达到9. 6MPa时停止注泥浆,顶替清水。挤注结束后,做好反洗井准备。当上提管柱至380kN时,管柱不动。
3)管柱拔不动的原因
该井施工时因上部油层漏失严重,套管液面很低,而施工管柱选用K344型封隔器,在油管柱内液面高于油套管环形空间的情况下,因静液柱压力导致封隔器不能解封而造成管柱卡。
3.处理措施
(1)以380kN拉力刹车悬吊,10min后发现管柱缓慢上移0. 8m。
(2)经研究决定反洗井,水泥车以三挡排量打入45m³清水未见起压,现场分析认为生产层亏空严重,呈倒灌现象,使得油管静液柱压力高于油套环空压力,从而造成封隔器仍不解封。
(3)由于该管柱没有泄压装置,经研究决定:通过旋转管柱利用套管接箍来破坏胶筒的方式泄压,以提出管柱。
(4)通过分析看,在K344封隔器上部2.6m处,为套管接箍,因此,决定上提管柱,当上提20min后,缓慢上升的管柱突然减缓,表明K344封隔器到达套管接箍处。
(5)水泥车打压8MPa,用液压钳旋转管柱26圈,上提加载420kN,此时泵压突降为零,管柱载荷泄压成功,管柱顺利起出。
4.案例提示
(1)设计制定编写人员、监督人员在施工前应充分了解和掌握井下油层地质情况,取全取准油井各项基础资料,制定合理的施工方案和施工管柱结构。
(2)通过现场人员认真分析讨论,根据该型封隔器的具体特点,制定出合理的处理方案是排除事故的关键。
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