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1.基本情况
1)基本数据
某井井深3500. 00m,射孔完井。井段为3275. 05~ 3461. 65m,套管结构为D177. 80mm,下入深度为3497. 08m。固井情况:D177. 80mm套管外水泥从井深3497. 08m返至井深2548. 00m,试压12. 0MPa,30min未降。
2)生产情况及作业目的
事故发生前正常日产液17. 5t,正常日产油5t。该井在生产过程中,发现套管有漏失,且出水严重,取样分析该井的水质与生产层位不相符。通过测井温曲线,发现在井深2769±5m处套管漏失,决定采用水泥浆封堵。
2.事故原因分析
1)事故经过
(1)搬动力上井,做开工验收准备,验收合格。起出全井抽油杆285根、管式泵一台。起油管D73mm×235根,271 -6油管锚一只,尾管5根。
(2)下D150~157mm刮削器,在1755~2775m之间反复刮削8次,用热地层水替油洗井至进出口水质一致,起出油管及刮削器。
(3)下油管286根。配相对密度为1.86的水泥浆200L泵入井内,上提油管19. 6m,返循环替清水40m³,上提油管50m候凝24h。
(4)下油管D73mm×8根×72. 63m,探塞面深度2760m合格。上抽油管2根19. 62m,坐井口。
(5)管线试压25MPa不刺不漏合格。测吸水,泵压15~ 20MPa,吸水量120~ 150L/min。
(6)配相对密度为1.85的水泥浆2000L,加速凝剂,开泵挤水泥浆1500L,压力15~22MPa,替清水8.2m3,压力由15MPa升至25 MPa且继续上升。在此情况下决定马上改管线进行反洗井,循环不通,上提解卡无效,表明油管被水泥浆固死在井内。
2)事故原因分析
(1)该井挤水泥施工时压力较高、吸水能力较低、井深较大,在此情况下采取加入速凝剂施工是造成事故的直接原因。
(2)地质资料出现严重错误,井温曲线解释的套管漏失点实际深度为2169±5m,而提供给编写施工设计的漏失点数据写成2769±5m,导致本次施工的重大错误。
(3)没有严格执行标准和工艺要求,用封隔器对套管进行验漏的工序,也是造成事故的主要原因之一。
3.处理措施
1)制定施工方案如下
(1)因油管被固死,其他打捞方法无效,只能采取先倒扣,后套洗的方法。
(2)待套洗打捞完落物后,用封隔器找漏,确定漏点,再封堵出水段,合格后投产。
(3)打捞过程中必须做好保护措施,严防井筒内掉入小件落物,给打捞造成不必要的麻烦。
(4)打捞过程中若遇其他问题,视井下情况,待定下步措施。
2)处理经过
(1)经计算卡点在1400~1500m之间,上提负荷250kN倒扣。倒出外加厚油管150根长度1445. 2m,表明油管被固死在井内。造成D73 mm外加厚油管134根×1295. 19m的井下落物鱼头在水泥面以上。
(2)下入倒扣捞矛进行倒扣打捞,打捞出D73mm油管1根,发现油管底部有水泥,判断其他落物被水泥封固。
(3)采用传统的先套铣后打捞的方式,打捞出D73mm外加厚油管84根,当处理至第85根至2265. 4m,套铣无进尺。起出套铣管柱后,套铣筒和套铣钻头均未发现异常,重新下入后进行套铣时,进尺缓慢,发现循环池内有少量铁屑,决定起钻。起钻时套铣筒遇卡,大力上提和活动解卡均无效后,采用下击器震击解卡,解卡后起出套洗筒发现套洗筒外有磨损痕迹。
(4)倒扣打捞,打捞出D73mm外加厚油管6.48m。从打捞出油管的底部判断,油管被套铣筒磨损后,倒扣时被拧断,下铅印打印发现该井段套管变形。
(5)采用胀管修复套管方法,修复套管后继续处理至第133根至2631. 84m时,由于钻压过大、转速较慢,钻压和转速不协调,造成钻杆扭断,水泥浆沉积造成套铣筒卡在井内。
(6)下入倒扣捞矛捞获后接上击器震击解卡,解卡后处理完全部落物,重新进行了封堵,使该井恢复正常生产。
4.案例提示
(1)该井施工出现事故的根源在地质数据的错误,而这一错误是在油管打捞过程中,发现在未钻开灰塞前,井口一直有溢流,挤水泥时将油管固在井中内,而漏失段未堵住,这时才判断到套管外串或数据不正确。说明在前期施工过程中各方面相关人员对各种数据的审核、复查等方面有严重的漏洞。
(2)测井温曲线后,发现在射孔井段以上有异常时,应进一步采取措施验证井内的具体情况。
(3)笼统挤注水泥施工前必须对套管的密封性和串漏情况进行验证。挤注水泥在高压、低渗透、较深井的情况下加入速凝剂是极其错误的决定。
(4)在处理井内被固油管的最后一根时扭断钻杆完全是责任事故。