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行业新闻

井下作业中修井监督

作者: 时间:2019-10-08 10:00

    1.基本情况

    1)送修原因

    该井于1996年4月3日转注,初期正常注水,日注水30m³,从2004年4月开始压力逐步上升,注水困难。到2005年11月由于压力高,注不进水。2006年6月进行作业,上提拉力增至400kN,解卡不成功,管柱卡死。

    2)基本数据

    基本数据见表1-1。

    表1-1    基本数据表

基本数据表

    3)修井目的及要求

    (1)目的:打捞出井内落物,通井至人工井底,恢复注水生产。

    (2)要求:本次作业要求大修,恢复该井注水能力,改善油井见效状况。

    ①大负荷解卡,打捞出井内注水管柱;

    ②若大负荷解卡或活动解卡无效则采用套铣、解卡打捞;

    ③测井找漏,依据测井结果,确定是否进行套管修复;

    ④通井至人工井底;

    ⑤测井径、方位、井斜;

    ⑥按甲方要求完井。

    2.监督要点

    施工工序及监督要点见表1-2。

    表1-2    施工工序及监督要点简表

施工工序及监督要点简表

施工工序及监督要点简表

    3.过程监督

    1)开工准备

    开工前安全检查、自查自改,报上一级审核。进行开工验收,准予开工。

    2)活动解卡

    按施工设计活动解卡,负荷由280kN拔至780kN,连续三天解卡无效,准备倒扣。

    3)倒扣打捞

    计算卡点为2200m,经过5次倒扣,共捞出加厚油管286根,平式油管8根共计294根,倒扣阶段工作完成。

    4)套铣打捞阶段

    历经24天,经过9次套铣,11次打捞,其中9次有效,两次跑空,共捞出平式油管16根和一个喇叭口,至此套铣打捞阶段工作完成。

    其中在套铣2847. 85~ 2866. 93m井段时共造成4支套铣鞋报废,2支铣鞋合金全部磨光,铣鞋本体开裂。

    5)冲砂

    下笔尖正循环冲砂,由2979. 30m冲至3022. 98m后洗井。

    6)通井刮削

    下D118mm通井规通井至3022. 58m合格,起出管柱带出通井规。下GX140套管刮削器进行刮削,在2830~ 2980m井段反复刮削,后下入深度3022. 98m,清水正循环洗井,直到出口返出清水。

    7)测井径、方位、井斜

    由测试大队测井径,现场初步判断在深度2859m有轻微套变。测试公司测方位、井斜。

    8)下完井管柱

    按设计要求下完井管柱。下D73mm加厚油管308根,底带喇叭口,完深2975. 26m,如图1-1所示。

完井管柱结构图

    图1-1    完井管柱结构图

    9)监督结论

    资料全准率:从队干部到技术员及各班司钻,严格要求各道工序,均能按工序标准取全、取准各项数据及资料,做到了准确及时,无遗漏,无弄虚作假行为。

    现场HSE执行情况:能认真执行HSE所要求的内容,并认真落实到人头,贯彻安全工作以人为本的理念,做到常抓不懈,工作质量人人把关,未发生人为造成的环境污染,整个施工过程中未发生一起人身伤害、工程质量、机械设备事故,较好地完成该井大修任务。

    存在问题:施工中,工具用后随意摆放,不注意环境卫生。以上问题在监督人员指出后已积极整改。

    4.案例提示

    (1)监督人员在理解设计、方案的基础上,作出了完备的监督方案。

    (2)监督人员主要抓了重点工序,及包括安全、环保、资料、标准化等内容的工程质量体系评价。

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