18564280928
1.基本情况
1)送修原因
该井于1996年4月3日转注,初期正常注水,日注水30m³,从2004年4月开始压力逐步上升,注水困难。到2005年11月由于压力高,注不进水。2006年6月进行作业,上提拉力增至400kN,解卡不成功,管柱卡死。
2)基本数据
基本数据见表1-1。
表1-1 基本数据表
3)修井目的及要求
(1)目的:打捞出井内落物,通井至人工井底,恢复注水生产。
(2)要求:本次作业要求大修,恢复该井注水能力,改善油井见效状况。
①大负荷解卡,打捞出井内注水管柱;
②若大负荷解卡或活动解卡无效则采用套铣、解卡打捞;
③测井找漏,依据测井结果,确定是否进行套管修复;
④通井至人工井底;
⑤测井径、方位、井斜;
⑥按甲方要求完井。
2.监督要点
施工工序及监督要点见表1-2。
表1-2 施工工序及监督要点简表
3.过程监督
1)开工准备
开工前安全检查、自查自改,报上一级审核。进行开工验收,准予开工。
2)活动解卡
按施工设计活动解卡,负荷由280kN拔至780kN,连续三天解卡无效,准备倒扣。
3)倒扣打捞
计算卡点为2200m,经过5次倒扣,共捞出加厚油管286根,平式油管8根共计294根,倒扣阶段工作完成。
4)套铣打捞阶段
历经24天,经过9次套铣,11次打捞,其中9次有效,两次跑空,共捞出平式油管16根和一个喇叭口,至此套铣打捞阶段工作完成。
其中在套铣2847. 85~ 2866. 93m井段时共造成4支套铣鞋报废,2支铣鞋合金全部磨光,铣鞋本体开裂。
5)冲砂
下笔尖正循环冲砂,由2979. 30m冲至3022. 98m后洗井。
6)通井刮削
下D118mm通井规通井至3022. 58m合格,起出管柱带出通井规。下GX140套管刮削器进行刮削,在2830~ 2980m井段反复刮削,后下入深度3022. 98m,清水正循环洗井,直到出口返出清水。
7)测井径、方位、井斜
由测试大队测井径,现场初步判断在深度2859m有轻微套变。测试公司测方位、井斜。
8)下完井管柱
按设计要求下完井管柱。下D73mm加厚油管308根,底带喇叭口,完深2975. 26m,如图1-1所示。
图1-1 完井管柱结构图
9)监督结论
资料全准率:从队干部到技术员及各班司钻,严格要求各道工序,均能按工序标准取全、取准各项数据及资料,做到了准确及时,无遗漏,无弄虚作假行为。
现场HSE执行情况:能认真执行HSE所要求的内容,并认真落实到人头,贯彻安全工作以人为本的理念,做到常抓不懈,工作质量人人把关,未发生人为造成的环境污染,整个施工过程中未发生一起人身伤害、工程质量、机械设备事故,较好地完成该井大修任务。
存在问题:施工中,工具用后随意摆放,不注意环境卫生。以上问题在监督人员指出后已积极整改。
4.案例提示
(1)监督人员在理解设计、方案的基础上,作出了完备的监督方案。
(2)监督人员主要抓了重点工序,及包括安全、环保、资料、标准化等内容的工程质量体系评价。
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