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1.基本情况
2005年5月7日对该井TⅡ4785.0~4797. 0m井段联合实施化学堵水施工,因堵剂发生聚凝而发生卡钻事故。堵水施工井身结构及管柱结构如图2-35所示。
图2-35 堵水施工井身结构及管柱结构示意图
(1) DTSD - FD封窜堵漏堵水剂配置情况:给LN2 -5 -16井残余堵剂4m3中加8m³清水和75kg缓凝剂,搅拌均匀后,再从配液池加9.2t DTSD - FD封窜堵漏堵水剂,搅拌均匀,共配液14m³,用密度计测定密度为1. 45 g/cm³。
(2)挤注化学堵剂施工过程。
试挤:施工前插入插管试挤,试挤泵13MPa,排量700 L/min,共挤入量4.5m³。从试挤情况看,管柱畅通,工具没有问题。
从5月7日14: 00~14: 18正替堵剂,排量400~ 700L/min,压力0~12MPa,共替入堵剂11.5m³后,正替2m³隔离液(清水)和压井液3m³;14: 30插入插管开始正挤压井液,压力由0上升至38MPa,排量由400L/min降至50 L/min共挤入压井液3.1m³;14: 48泵车密封填料刺坏,停泵换密封填料,耽误4min,于14: 52重新开泵,排量50~100L/min,压力由0快速升至36MPa,停泵开会分析原因后,于15: 10拔插管准备立即上提管柱后反洗井,此时却见环空返液,于是又立即插入插管,开泵,排量150L/min,压力迅速由0上升38MPa,共挤入压井液3.1m³。15: 15~15: 30监督召集井场有关人员开会讨论,决定拔插管进行反洗井,于15: 30,上提钻具,由原悬重930kN上升至1200kN,上提至1400kN,活动多次解卡无效,钻具卡死,发生卡钻的恶性事故。
(3)施工目的:解卡。
2.事故原因分析
(1)从整个施工过程分析,从替入堵剂到正挤,压力上升至38MPa历时52min挤不动化学堵剂,说明化学堵水剂提前稠化,出现了聚凝现象,是导致此次卡钻事故发生的主要原因(堵剂稠化时间应在420min)。
该井在配制堵剂时,使用了2LN2 -5 -16井施工剩余堵剂,该剩余堵剂尽管进行了持续不断的搅拌,但历时超过36h,在与新的堵剂合配时,在地面不断搅拌的情况下,无法从外观观察或测定其有聚凝现象。分析原因可能是剩余堵剂在经过长达36h以上搅拌,堵剂中的一些组分,吸水膨胀、水化,形成了有一定强度的网状结构,即具有一定触变性能(搅动变稀,静止变稠的特性),在井下的温度、压力下,其触变性能变强,加快了堵剂的部分稠化,导致其他堵剂组分急剧凝结,发生了聚凝现象。
(2)紧急情况下,现场技术人员缺少经验,操作不当也是这次卡钻事故的原因之一。
在出现正挤不进的情况下,应在拔出插管后,立即起钻,起至安全井段后,进行反洗井,反洗出钻具内的化学堵剂,若反洗不通,则应立即起钻,防止卡钻事故发生。
3.处理措施
(1)事故发生,我们立即组织解卡平台,在930~ 2000kN之间活动钻具多次无效,不能解卡。上提悬重1050kN,反转37圈倒扣,倒开悬重为900kN(原悬重930kN),起出被化学堵剂堵死的钻杆。
(2)组织安全接头和机械上击器进行对扣打捞振击,经过52h 20min该井终于完全解卡,此次卡钻事故处理完毕。
4.案例提示
(1)组织施工的甲方应要求服务单位将原理、产品性能、施工注意事项等方面的知识向协助单位、作业监督等相关技术人员作出详细介绍,在化学堵水施工前做好各项准备工作,监督应认真地向服务单位学习,熟习掌握工艺原理、配方、性能及安全性,把工作融入每一项细节中。
(2)施工前,监督应要求服务方对井场设备仔细检查,确保施工中设备运转正常。
(3)必须严格监督堵剂性能是否符合设计要求。本井要求堵剂稠化时间为420min,但稠化时间是否符合要求没有得到监督。
(4)从这次事故的本身来看,暴露出处理突发事件的能力不足,在工作中一定要针对施工井的特殊工艺,对可能发生的事故有针对性地制定应急预案,事故发生后严格执行应急预案。
(5)这是一次化学堵水工艺性试验,使用其他井施工剩余堵剂,是一种严重不负责任的事情,严重违反了科研工作的规程,监督工作中遇到这种现象应该坚决予以制止。
(6)对于化学堵水井施工,监督还应把好以下关键点:
①认真检查施工队伍和协作单位的资质、设备、施工用原材料等是否符合施工要求。检查各方的施工方案、设计是否齐全,工艺工序是否合理。
②压井、堵水用料是否备足,质量是否合格。
③采油四通需注水、试压合格;防喷器、试堵管汇、节流管汇、防喷管线等试压合格。
④堵水施工前需确保井筒畅通、干净,且需验证桥塞顶面是否密封若密封则需打30m堵剂塞后实施堵水施工,否则要重坐桥塞后再实施堵水施工。
⑤挤堵管柱需干净和丈量准确,EZ - SV(插管封隔器)坐封合格。
⑥施工期间所有人员须远离地面高压管汇。
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