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1.基本情况
(1)欢127块作为我厂稠油主力区块,以蒸汽吞吐开发为主,胶结疏松的砂岩油藏,经蒸汽吞吐开采,出砂严重且出砂粒径大。开发实践证明,必须对该块投产油井进行有效的机械防砂措施,即采用筛管挡砂技术进行控砂生产。127 - 33 - 20井是该块的一口新井,由于该井位于该块的出砂条带处,如果没有进行防砂措施直接进行投产,势必面临严重的出砂问题,地质要求进行机械防砂。
(2)设计工艺内容。
设计防砂后井深结构如图2 - 61所示。
图2-61 设计防砂管柱结构示意图
①洗压井、起管。
②探砂面、冲砂。
③通井。
④下入防砂管柱。
⑤打丢手、砸铅封。
⑥起出丢手管柱。
⑦下泵、试压。
⑧下杆、试抽完井。
2.事故原因分析
(1)事情经过。
①~④工序正常,在进行第⑤道工序时,防砂筛管管柱未下到位,与设计相比还差29m,但施工队伍认为已经达到设计标准,直接打丢手、砸铅封。起出丢手管柱后,下泵管柱提前遇阻,发现防砂管柱坐封位置与设计相比浅29m,根据方案数据推算,有4m的油层没有被防砂筛管覆盖,即漏油层4m,确认防砂失败,如图2-62所示。
图2-62 第一次防砂后管柱结构示意图
(2)事故原因分析。
①防砂失败的直接原因是防砂管柱下深计算数据有误,导致防砂失败。
②作业监督员责任心不强,对于施工中起下数据没能进行认真核实。
③施工方技术人员责任心不强,没有对防砂管柱的下深进行认真核算,打丢手管柱少下了29m油管,进行了坐封丢手。
3.处理措施
(1)打捞出防砂管柱,核实确认管柱下入的数据,证实导致防砂失败原因,重新进行防砂。
(2)在该次事故中,作业监督员作为甲方监督人员负有不可推卸的责任,经研究决定给予相应的经济处罚,并向上级递交事故分析报告。
(3)该作业队被停工整顿、学习一个月以上,待考试验收合格后再进入小修作业市场。
(4)该井第一次防砂作业及防砂筛管打捞费用不予结算。
4.案例提示
(1)本井防砂施工应重点监督以下工序。
①防砂封隔器、防砂筛管等井下工具型号、规格是否符合方案标准,即“三对口”。是否具有合格证、网络证、检测合格证。
②探砂面、冲砂及砂面回探等重点工序的监督。
③通井规规格、通井深度核实及起通井管柱限速过程监督(防止抽吸吐砂导致砂面上长)。
④下防砂管柱限速及防砂管柱下深的准确位置核实。
⑤投球、丢手、坐封等重点过程的压力、载荷要求。
(2) Y115封隔器是支撑封隔器,只有在确认了管柱底部实探到井底或砂面后,才能执行丢手工序。若在没有接触到井底或砂面的情况下,实现了丢手动作,则封隔器将自己下落到井底或砂面以上,砸铅封时也会发现数据不正确的问题。因此说明本次施工下封隔器时确实探到了砂面,但施工人员误将砂面认为井底,这错误是造成施工失败的主要原因。反映了管理上存在的问题,施工操作人员、技术人管、管理人员、作业监督都应负有相应的责任。同时,进行冲砂、通井工序后井底砂面上升了29m,这也是造成施工失败的原因之一。
(3)作业监督员要有高度的责任心和事业心,明确自己所肩负的职责,加强业务学习,不断提高自身素质。
(4)对于重点工序,监督一定要到位,不能完全相信施工方的结果,要对施工过程详细审查核实,这样,才能保证施工质量;作业监督员既要做好一个实践者,又要当好一个管理者。
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