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1.基本情况
1)油井基本参数
2003年10月,某稠油区块一口稠油侧钻井,套管程序为:D139. 7mm×878. 81m、D127mm×1186. 0m(内径113mm);其他参数如图1-5所示。
图1-5 井身及管柱结构图
2)施工工序
本次作业正常工序为:洗压井→起抽油杆→起管→下管探砂面冲砂→起冲砂管→下隔热管完井。
3)事故过程
在施工过程中,施工方为加快施工进度,夜间下冲砂管,根据井身结构的特点,至少需下D73 mm平式油管25根×228. 19m,下午4时下冲砂管,实际下D73mm平式管20根189. 6m+D89mm管91根856. 06m,在丈量记录上未标明管柱尺寸。第二天上午8时交接班时,仅口头交接探砂面深度1050. 2m,在班报上未填写,冲砂时,技术员以为下25根D73mm平式管,冲到1090m时,不知道已有4根D89mm平式管进入了D127 mm套管内,返砂速度慢,有阻卡现象,上提管柱遇卡,活动提脱,出现一起冲砂卡井事故。
2.事故原因分析
(1)作业施工交接班不清。
夜间监督人员在监督完丈量管柱后,离开现场,作业工人交接班不严肃,按井身结构,冲砂时D73mm平至少需下228. 19m以上,实际只下了20根×189. 6m,造成冲砂施工中D89mm平式管下入了D127 mm套管内,D89mm平式管节箍外径107mm,与127mm套管间隙小,再加上该井地层压力低,地下亏空,造成井筒内冲起的砂上返速度慢,造成砂卡管柱。
(2)第二天冲砂前,技术员未详细核实井下冲砂管柱结构。
(3)冲砂施工中技术员对拉力表和出口的变化观察不细致,卡管后,没有充分活动管柱解卡。
3.处理措施
上钻杆、转盘倒扣处理4次,倒出卡井管柱,重新冲砂完井,作业队施工工期延长5天
4.案例提示
(1)针对侧钻、小套管井,作业监督应将下井的钻具结构作为重点进行监督。
(2)作业监督应加强过程监督,严格执行施工班前交接制度。
(3)技术层面已经预见,反映现场管理上的松散和技术态度上的不认真。
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