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1.基本情况
1)基础数据
油层套管:D139. 7mm×3157. 0m;生产井段:2954.3~3019. 9m;人工井底:3127.13m;套管接箍位置:2275. 82m、2285. 75m、2296. 45m;目前生产管柱结构:D38mm×2291m+筛管D73mm×2316m+丝堵×2347m。
2)动态数据
工作制度:5 m/4次;日产液:13. 5t,含水61%;油压、套压均为零。
3)施工目的及要求
(1)目的:检泵恢复生产。
(2)设计要求:
①起出原井管柱,更换不合格杆管。
②下D116mm×2m通井规通至2350m。
③下GX - T140刮削器刮削至人工井底,并在2270~ 2300m处反复刮削3次,彻底洗井后提出。
④按要求下入完井(锚定)管柱,试压合格后下杆生产。
2.事故原因分析
1)事故经过
下完井带MAP422 -114锚定器完成管柱,油管反旋转7圈坐封锚定,上提负荷增加后突恢复原悬重。反复坐封3次,无锚定负荷显示,对其管柱试压,试至6MPa时突然降至0MPa,怀疑管裂或管柱断脱。提出发现:完井管柱自油管锚及下部管柱落井。
2)原因分析
(1)下井的GX - T140套管刮削器陈旧,刀片外张没有弹性,不满足套管刮削要求。
(2)在关键井段,没有按照设计要求进行反复刮削。
以上两点直接造成套管结垢刮削不彻底,导致在管柱锚定过程中,油管锚锚牙抓不住套管、锚定器锚定不牢固的现象发生。
(3)在井下油管锚不能锚定的情况下,缺乏分析,盲目反复左转管柱,造成管柱退扣掉钻。
3.处理措施
(1)下打捞工具,捞出井内落物。
(2)经研究决定下新GX - T140刮削器重新刮削,重点刮削井段:2270~ 2300m,反复刮削3遍,洗井。
(3)下完井管柱如图1所示,螺纹必须上满、上紧,油管锚锚定成功,试压合格后下杆生产。
图1 完井管柱图
4.案例提示
(1)监督人员应在作业前做好方案的确认工作,在此基础上提出周密的监督计划,并与施工方交底。
(2)处理措施中,井筒的刮削、新管柱配数据、锚定等工序为重点,应有明确的质量要求。
(3)对于事故中落井管柱的打捞,应有补充设计及补充监督方案。
(4)重要工序,监督人员应旁站监督。
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