18564280928
1.基本情况
1)基本数据
某井,2002年6月17日新井投产,油层套管D139. 7mm×2233. 50m;壁厚:7. 7mm;人工井底:2222. 57m;射孔井段:2156.0~2174. 5m;井下管柱结构:管式泵:D32mm×1397. 02m。
2)检泵目的
该井不出液,测示功图,诊断为结蜡影响,遂提出检泵措施,并加深泵挂至1800m,要求套管刮蜡至人工井底后下泵完井。
2.事故原因分析
1)刮蜡遇卡过程
下D73mm平式油管229根×2187. 52m,接D115mm套刮器,刮削至2195. 80m时,提油管,负荷330kN,40t作业机提不动。接泵车边洗边提,上下活动多次无效,上提负荷380kN,悬吊60min后,悬重不降。立60t作业机,上提负荷430kN活动解卡无效。
2)原因分析
(1)套管刮削器在套管结垢井段实施刮削时,没有采用边刮削边洗井的方法,把刮掉的垢片脏物及时洗出井筒,使其沉积在刮削器上部并将钻卡死。
(2)刮削过程中,在未建立循环前,刮削管柱不得在井内静置,应不停地上下反复活动,避免被刮掉的垢片及脏物沉积将刮削器掩埋,引发卡钻事故。
(3)对起出的原井生产管柱、杆柱没有认真进行检查描述,对该油井结垢,没有及时认识和发现。
3.处理措施
(1)解卡倒扣:倒扣提出D73mm平式油管227根。
(2)下捞矛继续倒扣打捞,落物旋转,但是上下活动不了,接400型泵车边洗边下抓落鱼,负荷310kN,捞出D73mm平式油管2根,带出D115mm套刮器。
(3)捞出物描述:检查D73mm平式油管,一根被垢堵死,D115mm套管刮削器刀片被垢卡死已不能收张活动。
4.案例提示
(1)作业目的提出以后,地质方案、施工方案不能出现失误。在本案中,作业目的是清蜡,而实际是清蜡、刮削除垢同工序进行,且管柱结构、工具、深度、循环及相关参数都是缺项。
(2)关键工序应有监督人员的参与。