18564280928
1.基本情况
某井为一口抽油井。抽油泵:D38mm×1858. 58m;冲程:3. 8m;冲次:4.5次/min。多次发生稠油杆断裂事故,仅2004年上半年的检泵情况如下:
2004年1月11日检泵作业,验证为活塞以上第37根D19mm刮蜡杆本体腐蚀断。
2004年3月16日检泵作业,验证为扶正抽油杆本体腐蚀断。
2004年4月10日作业证实该井活塞以上第34根D19mm刮蜡体本体腐蚀断。
以上三次抽油杆腐蚀断裂位置,均在限位器上部附近,如图1-14所示,这绝不是偶然。
图1-14 抽油杆腐蚀断裂
2.事故原因分析
(1)观测从油井内起出的抽油杆断裂附近的腐蚀情况,断定油井流体具有腐蚀性。
(2)尼龙扶正器加速了抽油杆腐蚀断裂的速度;腐蚀性液体、水力冲击是限位器附近被腐蚀缩径的主要原因。
由于下部抽油杆柱的失稳,使尼龙扶正器和油管内壁处于摩擦状态,由于抽油机冲程3. 8m大于限位器之间的距离1.67m,所以,刮蜡块到达限位器后,和抽油杆同步运动。使得在限位器附近对流动液体产生节流,局部液体呈有规律的搅动,在此位置加速了对抽油杆的腐蚀。
3.处理措施
(1)将下部D19mm刮蜡杆全部更换成新杆。本次作业采取全程使用D22mm新杆。
(2)根据该井流体腐蚀情况,作业后取样到采研所化验,加入合理配方的防腐阻垢剂,延长该井的免修期。
(3)适当降低冲次,可以延缓腐蚀断的速度。
4.案例提示
(1)作业井上修时,管杆必须检查到位,应该更换的管杆一定要更换。
(2)针对现有扶正器节流腐蚀情况,刮蜡杆的刮蜡块可以做成橄榄形,以防节流作用,避免腐蚀性的液体冲击同一个部位,加速抽油杆的腐蚀断裂过程。
(3)监督人员应提出腐蚀机理调查,以便提出抗腐蚀管柱及相关流程。