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1.基本情况
1)概况
LH -1井是一口水平生产井,于2003年6月12日完钻,筛管完成。2003年9月压裂,初期自喷投产,后下泵转抽,产油10.5 t/d。三个月后产量下降至3.3t/d。分析原因为该井出砂所造成产能下降。
2)基本数据
井身结构如图1-27所示,层位:M3、筛管段:759. 38~ 880. 24m;完钻井深:885. 0m;目前人工井底:880. 24m。套管完好。
图1-27 LH-1井井身结构示意图
井下管柱结构如下。
油管:D73mm×65根×597. 71m+管式泵D38mm×607. 56m+尾管D73mm×8.79m+筛管D73mm×0.9m。
音标:D114mm×223. 14m。
油杆:D19mm×52根+D22mm×22根,长度593. 84m,D19mm油杆均带扶正器。
3)作业目的
起出原管柱,冲砂、检泵。
2.监督要点
根据水平井水平段长,易出砂,洗井液容易漏失,冲起的砂粒容易再次沉积,井眼底边的流速低携砂能力下降,易导致钻具被卡,施工风险大,一旦发生井下事故,处理难度很大的特点。为避免卡钻现象和其他井下事故的发生,针对水平井与常规井的施工不同。我们采取了7条有针对性的措施,以便在施工中监督。
(1)安装封井器且装好防掉胶皮,做好防喷防掉工作。
(2)进入水平段的油管接箍必须有倒角(3×45°),防止接箍平面下端的砂子被接箍刮、推、堆积而造成卡油管。
(3)冲砂作业必须反循环,中途不得随意停泵,如果水泥车出现故障,应立即将管脚提出水平段。
(4)管脚进入水平段后,必须限速起下,操作要平稳,严禁出现顿钻、溜钻现象,采取下2根提1根的方法试下油管,遇阻后即进行循环直到冲至井底。
(5)冲至井底时要大排量反洗井至干净,使含砂量小于2‰。沉淀探砂面时,管柱必须提出水平段以上30m。
(6)修井设备在施工前必须进行认真检修,确保性能良好,不出问题,一旦发生故障,管柱无法提出水平段,必须反循环冲洗,不能停泵。
(7)施工时监督一定要到现场,重点监督工艺标准执行情况。
3.过程监督
(1)起出原井管柱。
(2)下冲砂管柱。
下油管进入水平段要严格限速(20根/h),采取下2根提1根的方法,遇阻加压不得超过20kN。
(3)冲砂。
遇阻后,要采取边循环边下放的方法,且保证泵车排量不小于720 L/min。每接一根单根前要充分循环,防止卡钻。冲至水泥面后,要大排量反循环洗井干净,含砂量小于2‰。在循环过程中应上下活动管柱,严防卡钻。
(4)下泵完井。
4.案例提示
(1)本次作业通过有效监督一次成功,地质方案提供的重要参数齐全、可信。施工方案内容齐全,可用。监督方案中的七条措施抓住了要点,有可操作性。
(2)监督人员在施工现场,保证了方案实施及施工正常进行。
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