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1.基本情况
1)基本数据
该井港西油田五区二断块的生产井,于1995年8月投产,累计生产近10年。生产层属泥质胶结,生产出砂严重。断块复杂且处于断层边缘,注水未见到效果。经长期采油无能量补充,造成地层亏空。
油层套管:D139. 7mm×1070. 8m;生产井段:995.0~998. 0m;人工井底:1050. 50m。
该井日产液20t,日产油5t,含水75%。工作制度:冲程2.7m、冲次6次/min。
目前井下管柱:丝堵D73mm×850m+筛管D73 mm×840m+管式泵D38mm×800m
2)作业工目的
该井2003年11月10日停产,功图显示为供液不足。分析该井出砂较严重,砂埋油层。要求工程检泵,冲砂至人工井底,清蜡干净彻底,按原管柱完井。
2.事故原因分析
1)事故发生过程
提出原管柱后,软探砂面940m,证实砂埋油层,下管冲砂管柱正冲砂至1006. 5m,接第8根单根时上提冲砂管有砂卡现象,悬重100kN。随后立即开泵车洗井,且上提活动解卡,此时返出口液量仅为1m³/h,后不返液,泵压4MPa,而悬重已活动至400kN,冲砂管被卡死,造成卡钻事故。
2)事故原因分析
(1)冲砂下放速度快,井底被掀起的砂子大量悬浮在井筒内,还没有来得及返出地面,此时停泵接换油管单根,是十分危险的。
(2)在地层漏失严重的状况下,未及时采取暂堵措施。以至于出口排量远远低于进口排量,砂子上返速度慢。
(3)针对漏失严重的井,应采用捞砂的方式,解除井下砂堵现象。
3.处理措施
(1)上大修井架、钻杆、套铣筒进行套铣打捞。
(2)上提负荷为100~ 400kN,测出这个压差间距为114cm,则卡死点位置在935m。
(3)上提冲砂管柱90kN倒扣20圈。提出油管880m,底部为油管外螺纹,井底鱼顶为D73mm平式油管接箍。
(4)下D73mm反扣钻杆,底带D73 mm油管单滑块捞矛至880. 5m上提捞住,活动解卡400kN无效。倒扣、起出全部钻杆底带油管D73m(8根油管),最后一根有被砂磨痕迹。井内鱼顶为D73mm油管接箍956m。
(5)下D73mm油管946m,底带D114mm×10. 5m套铣筒,套铣至966. 5m提出套铣筒。
(6)下D73mm反扣钻杆,底带D73mm油管捞矛至956m捞住,活动解卡无效。上提倒扣,起出打捞管柱,捞出D73mm油管28. 5m(3根油管),井内鱼顶为D73mm油管接箍,深度984. 5m。
(7)下D73mm油管974. 5m,底带D114mm×10. 5m套铣筒,套铣冲砂至994m,进口排量25m³/h,出口排量为10m³/h,地层漏失严重。应用油溶性暂堵剂8m³,暂堵油层。后进出口排量平衡,油层不漏,进行套铣至995m,循环洗井2h,起出油管及套铣筒。
(8)下D73mm反扣钻杆984m,底接D73mm油管捞矛,打捞捞住,活动解卡300kN开,起出全部打捞管柱,捞出油管22m,底带D73mm笔尖1个,至此全部打捞结束。
4.案例提示
(1)地质方案已提出油层亏空、砂埋油层、有砂有蜡,故施工设计应提出有针对性的措施。
(2)冲砂应注意。
①硬探砂面(软探仅供参考)。
②冲砂参数和冲砂方式应根据砂量、粒径计算得出。
③对油层漏失应有暂堵措施。
④冲砂的替代方案,如捞砂等。
(3)监督人员应有监督方案交底,主要工序在现场。