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1.基本情况
1)雁607井现状
该井是一口注水井,分注管柱结构如图1-34所示,下有两级封隔器(其中一级为顶封),分两层注水,在作业解封原井分注管柱时,发现封隔器遇卡。
图1-34 分注管柱结构
2)基本数据
油层套管D139. 7mm×1868. 0m,水泥返深1340m,固井质量合格。分注井段见表1-22。
表1-22 分层注水井段数据
3)施工目的
解卡、起出井内分注管柱,恢复该井正常注水。
2.事故原因分析
1)发现卡钻事故经过
解封:上提悬挂器,有遇卡现象,继续上提钻具悬重增加,在400kN范围内上提下放钻具活动解卡。解卡无效,用水泥车从套管打压至10MPa稳定注入,油管不返液。
2)原因分析
根据对该井投产以来的井史资料分析,遇卡原因主要是注水压力不平稳,压力波动较大,封隔器在井下工作时间较长,因曾多次酸化施工,造成井壁周围地层骨架破坏,导致地层出砂,造成封隔器砂卡。
(1)分注管柱在井下工作时间较长,没有定期检查。
(2)该管柱有不恰当之处。封Ⅰ处沉砂口袋较大,给砂埋封隔器创造了条件。
(3)停注开井前,没有履行洗井操作,造成地层出砂积攒,砂埋封隔器。
3.处理措施
(1)判断被卡封隔器。
捞出偏Ⅱ堵塞器,反洗井通,说明封Ⅰ被卡可能性最大。
(2)捞偏Ⅰ水嘴时遇阻,起出检查投捞器有大量水垢和泥砂,未捞上。说明该段油管内有泥砂堵塞。
(3)对偏Ⅱ投死嘴,堵掉偏Ⅱ。
(4)憋压活动解卡:套管打压至20MPa后稳定注入,油管不返液;在550kN范围内上提、下放钻具活动解卡,解卡无效。
(5)悬吊解卡:上提管柱至550kN悬吊解卡,改变胶筒受力状态,历时12h,悬重降为530kN。
(6)解卡成功:在320kN范围内上提、下放钻具活动解卡,活动数次,解卡成功。
4.案例提示
(1)采用大负荷上提活动解卡、悬吊解卡、憋压解卡、三项措施交叉进行。
(2)监控打压过程,安全操作,防止发生事故。
(3)控制解卡过程中的悬重载荷,不能超标,防止事故扩大化。
(4)对遇卡原因应做具体分析,制订出相应的对策,才能保证成功。
(5)对于类似砂卡,应有耐心,反复活动,不能硬拔,避免事故扩大或管柱损坏。
(6)全过程实施旁站监督。
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