18564280928
1.基本情况
1)基本数据
该井油层套管:D177. 8mm×2225. 90m;人工井底:2219m;射孔井段:1958.3~2045. 8m;厚度:61.8 m/2层;孔隙度:11.1%。
2)作业目的
设计要求灰封井段:1958.3~2006. 3m,厚度48 m/1层;生产下部井段:2032.0~2045. 8m,厚度13.8 m/1层。
2.事故原因分析
1)事故发生过程
设计灰封半径为0. 6m,计算挤灰量7.83m³。填砂至2008. 3m,试挤测试地层吸收量,测试结果为:压力10MPa,挤清水2m³,吸收量较强,故该层挤灰施工能够正常进行。
(1)下D88. 9mm加厚油管至1955m,如图1-42所示。装井口并连接地面施工管线,正循环清水一周,套管返水正常。按设计要求试压合格。
图1-42 注灰管柱结构
(2)试挤,测试地层吸收量。正挤清水2m³,压力稳定在9MPa,排量25m³/h,停泵缓慢放压回吐200L,说明该层位吸收量较强。
(3)16: 22~16: 25,挤灰前正替前置液1.5m³(清水),16: 25~16: 32,注入灰浆7.83m³,相对密度1. 85,挤灰压力1. 5MPa,16: 32~16: 43,顶替清水4.2m³,顶替压力17MPa,这时立即拆井口。
(4)上提油管负荷增加至500kN(管柱悬重260kN),如此上提3~4次情况相同,说明管柱遇卡。
(5)立即装井口,接反洗井管线洗井,意在将环空灰浆替回油管,进而洗出井口,但开泵后压力很快升高至22MPa,循环不通。随即放压接正洗井管线,开泵后压力高达25MPa仍然循环不通。
(6)在多次上提解卡(500kN)无效后,提高反洗井压力,直至34MPa,仍然憋不通,说明环空已堵死。
换80t井架,解卡多次。后因上提负荷过高,上部管柱脱扣。
2)原因分析
(1)注灰前,没有对管鞋上部的井筒套管进行密封性验证。
(2)注灰管柱完成深度(管鞋位置)距预封层段太近。使灰浆进入油套环空,将管柱凝固。
(3)顶替压力达到17MPa时,应适当降低排量,继续顶替。因为此时油管内灰量约4. 66m³、管鞋下套管内约1. 0m³、地层进入约2.17m³。
(4)在设计清水量顶替不进时,采取措施是错误的。情况发生时,拆井口提钻已来不及,应立即打开套管阀门,彻底洗井。
3.处理措施
发生卡管柱之后,采取了反扣钻杆倒扣取出灰面以上油管的做法。
经过处理,共倒出D88.9mm油管162根(后8根管柱内已见灰),井下被埋D88. 9mm油管53根,总长度499. 90m,鱼顶为D88. 9mm油管外螺纹,状态完好,深度1528. 12m。经套铣处理至1531. 82m,蹩钻较严重,证明环空有灰,且管柱贴近井壁,继续处理施工难度很大,暂停施工。
4.案例提示
(1)本次作业目的是将原生产层段封上采下,其设计思路是:
①将下段填砂打盖暂时封闭。
②将上段注灰封死。
(2)在进行上段注灰工序时应保证:
①管鞋与被注层段应有安全距离。
②管鞋至井口的油套环空密封性试压合格。
(3)监督预案中应包括注灰失败插旗杆的解除方法。并在关键工序时在现场。
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