18564280928
1.基本情况
1)基本数据
该井是一口生产井。于2003年5月3日投产,套管为D139. 7mm×3183. 30m,人工井底3161. 62m,最大井斜29. 78°,造斜点1607. 03m,生产井段3009.5~3087. 3m。
日产油4. 89t,综合含水79. 5%,原油粘度1257. 03mPa·s,含蜡1.59%,胶质及沥青含量48. 76%。
管式泵D44mm×2201. 17m生产,冲程/冲次:6m/1.8次。
2)作业目的
该井2005年4月7日上午10: 00电缆补烧,稠油原因导致光杆下不去,无法正常生产,要求对该井检泵作业。
2.监督要点
(1)监督施工单位尽快上修,趁稠油冷凝前,起出抽油杆柱。
(2)估计管柱起钻困难,在油管内下小空管至一定深度,采用热洗方式融化稠油,起出泵挂管柱。
(3)对井筒进行刮蜡、热洗,清理井筒稠油。
3.过程监督
该井于4月7日16: 00作业队就位,提出热电缆后,试提抽油杆负荷不正常,发现空心杆中进油,活动解卡,负荷100kN解开。起出井内抽油杆,发现空心杆中堵满死油,第127根空心杆被击穿。
8~11日,起管柱提不动,负荷480kN,活动解卡多次无效,反洗井打压20MPa套管不进水,洗井不通。
12~13日,用高温清蜡车冲下D36mm空心杆至1355. 64m,并用热水循环洗井,起管柱解卡无效。用水泥车反洗井,洗通,共计用水80m³彻底洗井,返出原油8m³和洗井液72m³。
14日起出油管内D36mm空心杆,活动解卡管柱,负荷480kN解开。提出井内油管发现全井油管外壁结垢严重,决定对井筒除垢。
15~16日下斜尖至2201. 27m,用7%的除垢剂30m³,反替入井内反应3h后,彻底洗井,起出除垢管柱。
17~19日分别用D118mm通井规和D139. 7mm套管刮削器,通井刮削至井底,彻底洗井后起出。
20~ 21日按设计下入完并管柱,试抽憋压合格,正常生产。
原因分析:
(1)电缆烧坏造成电热杆击穿,油管内稠油得不到热量,导致光杆下不去。
(2)由于该井原油物性较差,日常生产过程中需要地下掺水,使油套环空中的死油和垢堆积严重,造成油管卡,洗井无法洗通。
4.案例提示
(1)上修及时,从电缆烧坏到上修共6h,原油没有完全凝固,起电缆及抽油杆时虽负荷较大,但可以活动提出。
(2)在油套环形空间被堵死的情况下,采取用小管从油管内冲下,用热水提高油套环空中死油的温度和流动性,再用泵车打通油套间的环空。
(3)因长期掺水生产,套管结垢严重,这与掺水水质有很大关系,对水质应该进行改善,消除或降低结垢现象的发生。建议使用与地层配伍性良好的水。
(4)类似情况的油井停井后要及时进行洗井,保证井筒畅通。
(5)作业施工时必须对套管壁死油进行刮削,并彻底冲洗井底。
(6)对电缆烧坏原因进行分析,避免发生类似事故。