18564280928
1.基本情况
1)油井基本数据
完钻井深:860m;套管规范深度:D177. 8mm×858. 04m;人工井底:849. 0m;生产层位:R4+5组;射孔井段:616.0~651. 9m,厚度35. 9m/层。
停产前日产液28t,日产油19t。
井内管柱结构:管挂+D114mm保温管×64根+变扣+D57mm沉砂泵+D89mm油管×3根+丝堵。
2)作业目的
该井为超稠油井,原油携砂能力强,2002年8月15日生产过程中杆柱卡,经活动解卡无效,要求作业解卡。
3)施工要求
(1)要求探砂面。若有砂,则冲砂至人工井底,并取好砂样。
(2)冲砂作业结束后,下泵生产。
2.事故原因分析
1)事故发生经过
2002年8月15日,作业队卸完井口后,用原井管柱探砂面,探至636. 50m遇阻,上提负荷400kN,卡钻,活动管柱解卡无效,管柱被卡死。如图1-44所示。
图1-44 遇卡管柱
更换80t井架,活动解卡,提出井内管柱,发现变扣处外螺纹断裂,沉砂泵及沉砂管落入井内。
打捞失败,转大修作业。
2)事故原因分析
(1)探砂作业过程中,作业队私自用原井泵挂管柱探砂面,严重违反操作规程,这是本次事故的主要原因。
(2)管柱下放速度过快,造成管柱惯性挤入套变井段。
(3)变扣接头在探砂及解卡过程中,因为强度薄弱,容易折断。
(4)摘毛辫子后,未先起出抽油杆柱,造成事故复杂化。
3.处理措施
(1)采用在套管内打捞抽油杆的打捞筒,捞出抽油杆柱。控制下钻速度,探鱼顶时,控制遇阻钻压是监督的关键。
(2)打捞落井管柱。监督重点:抓住落鱼后,不可大力强拔,活动不能解卡即倒扣处理。
(3)捞出被卡管柱后,冲砂、修套。
(4)下泵完井。
4.案例提示
(1)对于超稠油井,经过多轮蒸汽吞吐后套管容易变形,不能用带泵管柱探砂。
(2)探砂接近砂面及油层部位时应控制管柱下放速度不超过1.2m/min。
(3)保证指重表准确、灵敏,以悬重下降10~20kN时,确认遇砂面,并连续探两次。
(4)监督人员把好现场施工关,杜绝违章操作,严格按作业规程执行。
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