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1.基本情况
1)气井生产概况及作业目的
龙1井是一口气井,该井于1980年4月试油,6mm油嘴自喷生产,初期日产天然气54324m3,关井最高油压为14. 9MPa,后因反复砂堵、频繁更换油嘴,未能正常生产而关井。分析该井砂埋管柱,上大修提出井内管柱。
2)基本数据
套管规范:D139. 7mm×1952. 94m;人工井底:1673. 47m;生产井段:1594.6~1616. 8m;井内管柱结构:油管鞋×1599. 45m,如图1-46所示。
图1-46 井下情况图
2.监督要点
(1)证实管柱被砂埋的状况。
(2)监督现场施工,在未压井的情况下,不可倒扣起钻。
(3)采用油管射孔的方法建立循环通道,要做好地面试验,切不可伤及套管。
(4)在倒扣起钻过程中,注意做好防喷工作。
3.过程监督
(1)放压。
井口压力2. 0MPa,放压30min后压力为零,但关井后90min,油压恢复至1.5MPa。
(2)压井。
采用相对密度为1. 20的盐水进行压井,反循环打入11.5 m³压井液后,憋压24MPa不通。从放压、压井情况看,证实油管已砂埋。由于无法建立循环压井,而且考虑动管柱后存在发生井喷的可能性,故应先考虑如何建立循环压井。
(3)采取油管内射孔建立循环压井通道,保证施工顺利进行。
在保证能够穿透油管壁且不伤及套管情况下,于1415m处油管内成功射孔,射孔采取的措施及技术有:射孔用枪型为51枪,采用专用穿孔弹(注:此穿孔弹与常规射孔弹不同,经过计算好药量并经严格地面试验后使用),井控装置采用35MPa双闸板液压防喷器。
(4)循环压井。
射孔后,用相对密度为1. 20的盐水23m³进行正循环压井,压力为10MPa,排量为350L/min,出口返灰浆和细粉砂。
(5)解卡、倒扣起管柱。
上提管柱负荷400kN,解卡未开,倒扣捞出井内管柱158根,套铣打捞出井内剩余管柱12根。
4.案例提示
(1)气井作业的重点之一是成功压井,并能保证施工期的安全。本次施工采用油管内射孔,建立通道循环压井,是行之有效的措施。
(2)监督人员应在主要工序进行时,现场监督。
(3)在油管内射孔时,要精确计算好穿孔弹药量,并经过严格地面试验后使用。
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