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1.基本情况
1)油井状况
52-30井是一口超稠油井,50℃地面脱气原油粘度为7×104mPa·s。2003年9月6日,该井蒸汽吞吐第三轮放喷5天后停喷,油压表、套压表指针落零,作业队就位并下泵。
2)事故经过
该井注汽采用的是简易井口,井口无主阀门,如图1-47所示,拆下油压补芯后,工人进行其他作业准备,井口无控制,突然井口喷出一股稠油,接着喷涌出大量热水,随即转变成水汽,高度近15m,温度达100~120℃,工人马上抢装阀门,但由于温度过高而无法靠近,井喷事故发生。
图1-47 简易井口失控示意图
本次井喷事故,除有两名工人轻微烫伤外,无其他人员伤亡,但造成直接经济损失数十万元。
2.事故原因分析
引发本次事故的原因主要有以下四条。
1)采油生产现场管理不到位
由于超稠油井的特殊性,油井放喷是由注汽井口的进站阀门控制,当放喷后期,井口压力下降、含水下降时,应适当开大放喷阀门,直至全部打开,以防将油井压死。从本井井喷时的情况看,就是因为稠油堵在井口,造成油井无压力的假象,在实际井口有压的情况下,卸掉油压补芯从而导致了井喷。
为了防止油井无压力停喷的假象,在井口油压表落零的情况下,采油队应组织热洗车从套管打热水替喷,避免冷凝死油堵塞管柱。而这些方法采油队均没有使用。
2)委托方与施工方交接不清
当52 -30井上修作业时,距该井约为220m,同层位的邻井48 - 32正在注汽如图1-48所示,且注压高达16MPa,有汽窜本井的可能;但没有引起委托方的重视。
但52 -30井第1轮和第2轮放喷期分别只有3天和3.5天,第3轮也即井喷的这一轮却长达14天(井喷后又放喷了9天),若没有外来能量补充是不现实的。这一点委托方并未标明在作业方案上,口头上也没有向作业队通告。
3)作业队麻痹大意,操作不当
(1)注采两用新型井口上部没有安装阀门,用油压表补芯代替,导致在安装提升短节时,拆下油压表补芯,使油井处于失控状态。
(2)现场没有按要求备好防喷阀门,拆下表补心后,没有及时安装防喷阀门,敞井口作业,导致井涌后无法控制,造成井喷。
(3)现场配备水泥车一组,没有按要求及时连接管线,导致井涌后压井不及时,造成井喷。
(4)重要环节监督人员不到位。
3.处理措施
(1)用水泥车从套管打冷水压井,才制伏井喷。
(2)针对超稠油井的特殊性,研制新型防喷井口,应对突发事故,如图1-49所示。
图1-48 井位示意图
图1-49 新型防喷井口
4.案例提示
(1)在作业设计中,应标明周围井生产及注水(汽)情况,与本井连通情况。
(2)在施工过程中,加强现场管理,重点工序作业监督一定到现场。无防井喷预案严禁施工,并按施工井类别严格执行操作规程。
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